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洗选精品献今朝,追寻“煤”好向未

——走进冀中能源峰峰集团马头洗选厂

2024年12月13日

近日,在刚刚结束的第七届中国国际煤炭清洁高效利用展览会上传出喜讯,冀中能源峰峰集团马头洗选厂依托安全的管理体系、先进的生产工艺、过硬的产品质量、高效的智能化平台,被中国煤炭工业协会授予“2024年煤炭工业十佳选煤厂”荣誉称号。

近年来,马头洗选厂秉承“安全、高效、绿色、智能”的发展理念,不断优化生产工艺、加快智能化建设,实现了精准配煤、“有人巡检 无人值守”的工作模式,同时提升了精煤回收率,焦煤品牌得到客户认可,大大提高了企业的核心竞争力和可持续发展能力。

优化改造工艺提效能

“现在客户对煤质要求越来越高,为抢占和适应煤炭市场,我们对洗选工艺不断优化,从而达到提高产品质量,提高洗选效率的目的。”该厂副总工程师李成龙说道。

一个企业能否在市场立于不败之地,关键看是否富有竞争力的产品。峰峰是全国重要的焦煤生产基地之一,是国家保护性稀缺煤种,而马头洗选厂担负着焦煤洗选的重要任务。

“我们最早使用的是淘汰工艺,洗选粗糙且回收率低。为提效从1998年至今厂里先后进行了重介和浮选系统两次改造,增加脱介筛、旋流器等主要设备37台,大幅度提升了各项生产能力。”马选厂洗选车间的老班长董计伟说道。“如今,我们又对煤泥系统进行优化,对浮选工艺进行了二次优化,提高了煤炭洗选质量!”

马头洗选厂作为老牌单位,存在设备老化,工况差、事故率高,粗精煤水分偏大、煤泥灰分偏高等多重问题。为解决这些问题,该厂自2023年起对厂区东西部煤泥系统进行改造的同时大力优化工艺流程,通过新增旋流器进行处理,将新型叠筛替代击打弧形筛来提高洗选效能,使粗煤泥水分由原来15%降低至9%,灰分比原来降低0.5%,运转设备也由原来的11台减少为6台,全面减少生产事故发生率。

二次浮选变革提质量

“原煤是受矿井生产地质条件所影响的,便造就了原煤煤质的复杂性,为求得精煤质量,按照原本的浮选工艺我们就只能通过重介‘背灰’来平衡销售灰分指标。”生产技术部主任史晓宇说。

为了保障煤炭的洗选质量和改变被动局面,该厂对浮选工艺进行了技术变革,在确保原有设备设施最大利用率的情况下,将一次浮选增改至二次浮选。

该厂成立专业技术组,对浮选的各个环节进行抽丝剥茧般的分析,经多次全面剖析煤质,并以实操试验反复论证二次浮选的可能性,将原有的浮选机改变成两部分,一部分作为一次浮选使用,当原料经过一次浮选后的精矿,通过细致优化改造的管路再进入另一部分浮选机实现二次浮选,最终的精矿才能进入精矿池。二次浮选的成功变革可有效减少精煤中“细粒级” 杂质,极大地稳定了精煤灰分。

同时,完善了661#、662#高频筛旋流器工况,优化管路设计,实现了停开捞坑、深锥、四号水池等设备,达到简化环节、缩短流程,实现生产安全高效运转的目的,全面解决了原煤煤泥极难浮选、重介‘背灰’等问题,不仅精煤回收率有所提高,且保障了煤炭洗选质量的同时,实现了年创效达1000余万元。

科技智能制造提产量

多年来,马头洗选厂以“大精煤战略”为依托,秉承“科技是第一生产力”的信念,紧紧围绕智能化选煤厂建设,坚定迈好科技与智能化发展步伐,在提高产量的大道上阔步前行。

该厂通过建成万兆环网,实现数据采集、监控、生产执行系统、资源计划间的信息互联。构建和应用“互联网+”调运平台,让数字科技贯穿全部,为原煤调运工作有序高效运行提供了技术保障。同时,在洗选车间对浮选药剂箱自主设计安装液位计,并通过数据线引接到操作室,实现远程监控,有效降低了员工的劳动强度,以及提高了工作效率。

同时该厂还自主设计改造集控启停等相关PLC程序,聚焦“精准配煤控制系统”“重介悬浮液密度、煤泥含量双变量宽域智能控制系统”“浮选智能控制系统”“环保智能集中管控”等智能系统的建设,达到对设备工艺和生产系统的智能化管控,洗选效率提高了近2个百分点。

如今的洗选车间里,集控启停车实现了全时段查看生产设备启停、原煤入洗量、远程监控生产系统相关生产状态和数据、南北原煤仓实现三维立体显示、快速装车站定量给煤机低流量自动吹仓、语音报警提示,无人值守磅房等,处处彰显着科技数字化赋能的生产力。

(王晓伟 赵敏)

资料图片

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