“这是什么工作面,这么陡,像是在爬山一样。”
“那可不,在这儿干1个月的活,就等于攀登了一次珠穆朗玛峰。”这番新老职工之间的对话,发生在河南能源永煤集团车集煤矿MZ25工作面轨道顺槽现场。
职工们说的“珠穆朗玛峰”,是车集煤矿掘进一队目前正在施工的MZ25轨道顺槽掘进工作面,该工作面施工煤层为二2煤层顶板掘进,属于“V”字形巷道,其中低洼点以外最大坡度为11°,低洼点以里巷道最大坡度为25°,是该矿建矿以来倾斜度最大的掘进工作面。
进入施工现场,不仅要抓着绳索“走太空步”,有时候还要扛着物料“翻山越岭”,这样的“极限运动”是该矿掘进一队干部职工每天都要经历的。
今年2月初,该队掘进至通尺820米处时,煤层由倾角11°突变上仰25°,斜坡变陡坡,长度约60米,对综掘而言可谓蜀道之难!
“如此长距离、大坡度的掘进施工,我还是第一次遇到。”该队党支部副书记(主持工作)赵烨说,“现在最大的困难是掘进机爬不上去。”
“综掘机上不去,我们能上,怕啥?作为永煤集团标杆区队,我们要发扬特别能吃苦、特别能战斗的精神,就是用人工一锹一锹地挖,也要把巷道给挖出来,绝不能影响矿井采掘接替。”关键时刻,队长刘伟杰现场召开动员会,干部职工集体“亮剑”,发出了“苦干实干加巧干,坚决打赢攻坚战”的豪迈誓言。
困难面前,比的是信心,拼的是实干。面对如此艰巨复杂的工作,掘进一队全体干部职工没有一人畏惧,大家齐心协力,众志成城,职工出勤率不降反升,党员干部主动放弃休班,在井下接续工作是家常便饭。
特殊的地质条件导致掘进期间人员、设备等方面的安全风险急剧增加,工作面人员劳动强度大、矸石和煤块滚落等一系列问题,也使得“大倾角”工作面掘进效率受限。
“掘进过程中不仅要防止各类设备的侧滑,还要克服前倾的阻力,同时物料运输强度大、皮带大坡度运行等难题交织。”该矿生产科科长王玉新说。
为此,该矿成立工作专班,对工作面现场条件和设备进行了联合诊断分析,逐一列出问题清单,积极开展课题攻关,经过理论与现场反复论证,总结出一套大倾角工作面掘进“秘籍”。
为有效防止割煤期间掘进机下滑,该矿创新采用分段降低底板施工坡度,在截割前将铲板前方适当落地,在铲板行至此落地段时将后支撑支起,用枕木将履带后半部垫实,有效防止掘进机下滑。
同时,在大坡度段安装阻尼装置,增加皮带摩擦力,防止皮带飞车、断带事故。每5架皮带架处打一组地锚配合12.5钢丝绳两侧固定,防止皮带机架下移及倾斜,通过以上举措不仅加快了巷道施工进度,同时也提高了作业人员的安全系数。
在保障安全的前提下,职工们的劳动强度问题一直牵动着各级领导的心。生产班职工赵小峰介绍,每天到工作面要将近1个小时的路程,而迎头坡度25°左右的地方才是他们工作的地点,每个班都要来回走好几十趟,加上地面湿滑,每走一步都需要特别吃力。
为此,该矿专门在工作面投入使用单轨吊车,运料由之前人拉肩扛变为吊车运行,人数由原来的4~5人缩减至2人。在巷道内铺设台阶、巷帮加装扶手、牵引绳,便于人员上下通行。同时,持续优化劳动组织,调整检修班机电工充实到生产班组,既保障了机电设备安全,又保证了施工进度。
截至目前,该工作面已掘进进尺910米,较原计划提升了32米,预计5月中旬能顺利完成贯通。
逢山开路,遇水架桥。车集煤矿干部职工将始终保持“永不服输战困境、用心做事创佳绩、追求卓越争第一”的实干精神,发现和解决制约掘进提效各类难题,推动掘进提效成绩再创新高,为集团公司创建一流企业、实现高质量发展贡献“车集力量”。
(王于航)