快速卷带装置投入使用后,极大地提升了我们的工作效率,该装置回撤1000米胶带仅需投入2人,20—30分钟即可完成,且皮带回收成卷效果好,可以一次性将皮带卷集中码放到位。最重要的是,这个装置是我们队组自主研制的。”在潞安化工古城煤矿综掘一(2)队,队长徐红刚谈到胶带输送机皮带回撤装置时充满了自豪。
在古城煤矿掘进队组生产过程中,主要使用DSJ-80型胶带输送机承担着原煤运输任务。伴随着综合机械化掘进巷道的变更,掘进队组搬家倒面期间,皮带的安装和回撤工作繁重,其中最突出的就是巷道掘进完毕后一千余米,甚至两三千米的皮带回撤将是一项非常繁重的工作,其回撤速度的快慢及回撤方式的选择往往给后续工作带来很大影响。
除了庞大的皮带回撤量,整个胶带系统既复杂且线路又长,掘进队处理皮带回撤的难度也不容小觑。传统皮带回撤工艺需人工将皮带卷裁剪成50米—100米的短接人工拖拽回撤后再由人工卷起皮带。卷带后拆掉撑杆、托辊,回撤H架。同时机头大架内皮带多人配合拖出卷带,回撤工作量大,人员投入多,人工劳动强度高,员工在卷整卷胶带时难度非常大,一般需要四个人以上才能完整地卷好一卷皮带。
“如果遇上特殊情况,需把皮带从中间裁断,这样就损坏了皮带,再次使用时,由于皮带较短,钉接皮带扣较多,很容易造成皮带跑偏。再者胶带卷重量较大,人工卷整卷胶带时,容易出现位置不集中,卷带松散的现象,不便于装车运输及再次使用。”在谈到皮带回撤遇到的难题时,古城煤矿综掘一(2)队党支部书记牛慧军说道。
在皮带回撤量持续加大的情况下,人工处理皮带回撤的速度和所耗费的时间会大幅增加。“我们从发现难题、解决需求、大胆设想到制定计划、找出方案、付诸行动,一步步用技术创新的手段解决了生产难题。”徐红刚介绍道。
为从根本上解决这一问题,该队技术骨干变压力为动力,变“难题”为“课题”开展攻关,经过多次现场研究、制图、加工、试验后,最终决定使用液压元件作为动力,以废旧的罐车车轮为转动轮,自制出“一种快速卷带装置”,提高回撤皮带效率。
“我们设计出的快速卷带装置,由于用废旧车轮、工字钢、钢板、槽钢、厚皮管、轴承等组装、焊接而成,费用投入仅2000元,而外购同样功能的设备则需花费10多万元。”技术员朱劭轩说道。
这台“自动卷带装置”,将卷带位置集中在皮带机头且卷带紧密工整,便于装车拉运,还省去了翻皮带,卷皮带及底皮带下抽H架等回撤工序,且抽完皮带后还方便了工人拆除H架撑杆托辊,减少了回撤工作量,从根本上解决了人工卷带胶带卷松散,再次使用铺带难的问题。
目前,该装置的投入使用,主要用于古城煤矿N1305回风顺槽回撤两部皮带,西翼2#回风大巷回撤2条皮带,将此设备投入到井下进行使用期间只用一个小班,投工3人,便将皮带全部回撤并集中码放,大大提高了回撤效率,而且为正规循环提供了时间保障,起到了立竿见影的效果。
(王涛 祁琦)